Page 33 - 网络电信2019年10月刊上
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光    通    信

             图10 改进后的护套挤出一体模图纸
















             图11


                                                                     表2-3统计发现印字问题的主要类型有:打印错误、无白
                                                                 色打印、打印不清晰(打印不全)和印字内容不牢固等。其中
                                                                 打印错误主要是由于操作人员不注意造成,无白色打印一方面
                                                                 是白色印字带缠带断带或跑完造成,另一方面可能是印字带翻
                                                                 边造成,造成打印不清晰(打印不全)的主要原因是印字块磨
                                                                 损、印字带或光缆跑偏等,印字内容不牢固主要是由于印字带
                                                                 本身质量问题还有就是印字块没有加热造成。
                                                                  表2-3 2017年护套工序印字不良的统计
             图12




                                                                     印字带:
                                                                     在调查中发现造成印字带断带、掉粉、跑偏、翻边及打印
                                                                 不清晰等现象除了印字带放线装置和印字带收回装置的原因,
                                                                 印字带导轮和印字托轮也存在一定的影响。特别是印字带导轮
                                                                 运转不顺畅或导轮有尘垢、粗糙不光滑时容易造成掉粉、断带
                                                                 及印字带跑偏和翻边,因此需要及时清理导轮上的尘垢必要时
                c.节约原材料及调偏心时间,提高生产效率;(以前需要                       需更换印字带导轮确保印字带导轮运转顺畅。
            排料调整半个小时,现在只需要排一点料即可直接生产)                                在生产过程中,当使用的印字托轮过大过小时容易造成
                改进后的一体挤出模具省去了调模时间,节约了调试材                         光缆从托轮中跑出导致质量事故;同样在使用缠有胶纸的托轮
            料,以每次偏心调试节约0.5小时,每次节约10kg。PE单价8.5                    时,一旦在清理胶纸不干净就会粘连印字带导致缠带。
            元/KG计算。                                                  因此在生产中需要规范操作,注意保养,对需要及时更新
                年节约调试材料金额:                                       或更换的配件要及时处理。
                2 4 ( 天 ) * 1 2 ( 月 ) * 1 0 ( 护 套 线 数 ) * 2 ( 次 / 天 )  打印带掉粉简易识别及操作步骤:
            *10*8.5=489600元                                          1)用手搓擦给适当力度1~3次判别掉粉情况,掉粉严重的
                年节约工时金额:(以每小时11元工时成本计算)                          印字带不可使用;
                2 4 ( 天 ) * 1 2 ( 月 ) * 1 0 ( 护 套 线 数 ) * 2 ( 次 / 天 )  2)  打印机加热工艺设定参数:电源接通后检查电流显
            *0.5*11=31680元                                       示表或指针是否跳动、印字加热参数设定在(70℃~90℃为
                因此,一体模年收益为489600+31680=521280元。                  宜);
                另提升了护套偏心的控制水平,降低了操作人员的技能要                            3)生产过程中的防范措施
            求等等。                                                     a、每盘缆下线必须对牵引皮带进行清理,如缆芯长度为
                2017年9 ~ 12月总浪费PE料94801(KG),损耗率4.65%;            24km则生产完第一个段长后必须停机清理牵引皮带,保持牵引
            2018年1~ 6月总浪费PE料61873 (KG)损耗率2.16% ;损耗率              皮带表面干净;
            比去年降低53.5%                                               b、生产中打印一旦出现有重影现象,必须及时在线采取临
                4、印字不良                                           时措施,如:绑一块湿润的布条用于擦拭缆皮重影,处理后须



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