Page 32 - 网络电信2019年10月刊上
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图1 图2 图7 图8
问题。
b.芳纶纱张力绕线导轮,是硅胶材质。使用时间不久便会
出现严重磨损凹凸不平,使张力不稳定进而刮纱形成毛团,清
理残留的芳纶纱十分不便,同时刮纱严重也会导致断缆,出现
质量事故。 经工艺改造后用铝合金导轮替代,替代后芳纶纱张
力稳定极少出现刮出毛团断纱断缆的质量事故,也方便操作清
理残留的芳纶纱。(如图3、4、5、6)
我司采取以下措施:
原挤出模为挤出内模和外模两部分组成,PE挤出同心度依
靠人工调整外模与内模的相对位置,偏心调试时间长,调试材
图3 图4 料浪费量大,且偏心质量事故频出。质量稳定性差,无法有效
防呆。(图9)
图9 原挤出内、外模图纸
图5 图6
本方案为自主设计的护套挤出一体模具,能够有效降低操
2、螺杆 作难度,较传统挤出模具,具有护套偏心防呆功能,产品质量
螺杆磨损,螺纹处有毛刺、缺口,推料不顺畅会造成缆径 合格率明显提升。此一体模通过将挤出内外模加工成一套整体
变细,同时螺杆掉落的铁屑也会造成缆皮脱皮。 我司目前统计 同心模具,利用轮辐结构相连。安装时将内模螺纹拧紧后,向
得出,使用螺杆的周期一般都在4~6个月为宜,定期更换新螺 后拉内模管的方式来密闭出料。(图10、11)
杆,制定检查、清理、更换的记录表,能够有效避免螺杆磨损 工艺重新设计挤出模具,同时制定护套偏心度测量判断标
产生的质量事故。 准、制定光缆护套圆整度测量判断标准,从程序和硬件上共同
1)每两周更换一次机头过滤网; 提升生产效率、降低浪费、避免不良(图12)
2)机头每个月清理一次; 一体模改造效果:
3)螺杆两个月清理一次; a.免调偏心,易操作。避免偏心度超出工艺规定的范围
3、挤出模具和调试 值;
下表为我司对护套调试及生产过程中浪费原材料情况的统 b.安装拆卸模具简单方便;(以前调整偏心少则20分钟多
计表。 则80分钟以上,现在需要5分钟即可)
针对以上问题,为了避免偏心和调试导致原材料的浪费,
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